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卡車塗裝(zhuāng)線分析

發布時(shí)間:2022-05-24 14:22:02  瀏覽次數:

效益是企業生存的價值與基礎,製造業節能降耗工作做到位,會取得顯(xiǎn)著的實際成(chéng)效。車身塗裝現場(chǎng)分部一直是公司(sī)的耗(hào)能大戶,分部能耗約占廠區總能耗的(de)55%,占生產製造能耗的70%,故分部能耗使用情況一直備受關注(zhù),為了使分部能耗更優化,本文對各(gè)工(gōng)序能(néng)耗情況進行係統分析,對目前存在的節拍浪費、員工操作設備不便,以及管理不細化造成的(de)現場能源浪費情況,進行全麵梳理、改進及固化管理,提高生產節拍,降低生產過程中的能源消耗。

1塗裝線現狀

全麵梳理塗裝現場生產線各工序(xù)設備燃(rán)動力情況,逐工位(wèi)進行研究(jiū),尋找節能機會,分析思路為:(1)設備是否存(cún)在空載運行情況;(2)設備是否存在運行較慢造成操作者等待,延長節拍情況;(3)設備是否存在(zài)操作按鈕距離操作者工(gōng)作區域較遠,不利於及時關機情況;(4)設備能否在保證質量(liàng)的前提下對工藝參數進行合理調整,避(bì)免大馬拉小車,減少能源消耗量,提高(gāo)生產節拍;(5)是否存在員(yuán)工操作散漫,無規章製度要求的(de)失(shī)控情況。尋找到節能機會後,每一項成立研討小組進(jìn)行改進,主要分為技改與管控兩方麵,發現存在設備空(kōng)載運行、設備運行較慢(màn)、操作按鈕距離較遠、工(gōng)藝浪費(fèi)等方麵9個節能機會,其中7項技改(gǎi)為主,管控為輔;2項(xiàng)管控為主,技(jì)改為輔。

2創新方案及實施效果
2.1修改前處理電泳風機(jī)啟動程序

前(qián)處理電泳共計(jì)7台(tái)風機,脫脂送排風機與磷化送排風機(前處理加熱類啟動程序控製)、入口排風機(前處理噴淋類啟(qǐ)動程序控製),電(diàn)泳排風機、水洗送(sòng)風機(電泳啟動程序控(kòng)製(zhì))。

修改前處理加熱類、噴淋(lín)類自(zì)動啟動(dòng)與電泳自動啟動程序,修改各風(fēng)機的(de)啟(qǐ)動條件,原啟動條件為按下按鈕後,每間隔10s啟動1台風機。現在由一鍵啟動改為各風機按照第1掛駕(jià)駛室位置以及槽液溫度進行啟動(dòng):①入口排風機在第1掛駕駛(shǐ)室到達小車上線(xiàn)時啟動前處理噴淋類設備時啟(qǐ)動,保持不變;②脫脂送風機、脫脂排風機在按下啟動按鈕(niǔ)後且(qiě)當槽液溫度升為40℃時啟動(dòng);③磷化送風機、磷化排風機在按下(xià)啟動按鈕後且當槽液溫度升為35℃時啟動;④電泳排風機在(zài)第1掛駕駛室到達純水洗時(shí)啟動電(diàn)泳設備時啟動,保(bǎo)持不變;⑤水洗送風機在第1掛(guà)駕駛室到達UF2(超濾2)時啟動。

該方案脫脂送排風機、磷化送排風機(功率均為7.5kW)每個生(shēng)產日(rì)可(kě)減少開(kāi)機時間1h,水洗送風機(jī)(5.5kW)可減少開機時間(jiān)15min,按年產250d,電費按照0.75681元/kW計算(suàn),可節(jiē)約5936元。

2.2改造電泳打磨(mó)工位車頂(dǐng)吹塵裝(zhuāng)置

2016年現場自行設計了一套電泳打磨車(chē)頂吹塵裝置,在生產過程(chéng)中對駕駛室頂部進行自動吹塵,提高了產品質量。但是(shì)該裝置打開後一直吹掃壓(yā)縮空氣,而(ér)駕駛室與駕駛室之間存在距離,當停線時則需要員工關閉(bì)開關,操作不便且造成大(dà)量能(néng)源浪費。

對(duì)該裝置(zhì)進行改造,增加整流電源提供24V直流電,使(shǐ)用光電(diàn)開關感應駕駛室位(wèi)置使繼(jì)電器吸合控製電(diàn)磁閥啟閉,從而實(shí)現駕駛室到達吹塵裝置底(dǐ)部(bù)時吹掃。同時將打磨線輸送帶運(yùn)行反饋信號連入該係統,當停線時,即便(biàn)駕(jià)駛室在吹塵裝置底部,也不進行吹掃。吹掃(sǎo)的2個必要條件是輸送帶運行,駕駛室到位。

壓縮空氣壓力為0.6MPa,流速約為15m/s,孔(kǒng)半(bàn)徑為10mm,共計(jì)8個孔,因(yīn)此每小時可使用壓縮(suō)空(kōng)氣15m/s×3.14×(10mm/1000×10mm/1000)×8×3600s=135.65m³,該方案可將(jiāng)吹掃時間由每個橇的(de)4min變為2min56s,因此按照壓縮空氣單價0.15元/m³計算,每(měi)輛(liàng)駕駛室(shì)可節約135.65m3/3600s×(2405-1765)/2×0.15=0.18元,按年產10萬輛(liàng)計算(suàn),可節約費用為1.8萬(wàn)元。

2.3檢修發交(jiāo)提升節拍

發交積放鏈工位生產節拍(pāi)為2.5min/車左右(yòu),總裝單班節拍為3min/車,麵漆線綜合節拍為2.32min/車,該工(gōng)位速度過慢會造成麵漆(qī)線堵車,使設備空轉,同時總裝開雙線後,節拍為2車(chē)3min,節拍低於總裝生產,現場出現故障後補充庫存較慢,可能會影響總裝生產。

將上線積放(fàng)鏈工位(wèi)運行步驟拆(chāi)分,通過分析吊具與地麵滾床連鎖,在保證(zhèng)安全的前提(tí)下找出可縮減時間(jiān)的情況,具體改造(zào)方案如下:①提高升降(jiàng)機高(gāo)速頻率:將(jiāng)變頻器高速(sù)運行(háng)頻率(lǜ)由26Hz調整為40Hz,由於升降機(jī)下(xià)降減速開關與到位開關距離較近,如果再提高頻率,則會衝過位,因此最大為40Hz。②消除吊具到位後滾床運行時間:修改PLC(控製程序)中的滑橇進入條件。

改造後整個檢查精修線正常生(shēng)產(chǎn)節(jiē)拍由2.5min/車提高到2min/車以內,既(jì)為供(gòng)應總裝提供了保障,又為麵漆節拍提升提供了鋪墊。

2.4提(tí)升麵漆線節拍

對整個麵漆線設備進行拆(chāi)分,尋找麵漆線生產瓶頸。依據漆前處理線綜合節拍、金(jīn)屬粉(fěn)機器人(rén)節拍、清漆機器人節拍(pāi)、麵漆烘幹爐正常生產節拍、麵漆烘幹爐綜合出(chū)車節拍,參(cān)考油漆溫度窗口與麵漆烘幹爐爐溫曲線數據,從(cóng)爐溫曲線可以看出目前駕(jià)駛室升溫到工藝溫度(dù)需要(yào)的時間,對(duì)照油漆溫度窗口(kǒu)剛好滿足工藝(yì)要求(qiú)的最低限值。

具體(tǐ)改造方案如下:①提高麵漆烘幹(gàn)爐三區溫度:調整烘幹爐主(zhǔ)控櫃溫限表參數(shù)與燃燒器點火PLC程序,將各區溫度由148~150℃調整到158~160℃;②調(diào)整機運節拍:麵漆(qī)烘幹(gàn)爐靠雙鏈輸送,提速時需要同(tóng)步速(sù)度,工件升溫至(zhì)工藝要求的140℃時間為13min,工件在140℃的保(bǎo)溫(wēn)時間為20min,在強冷室的(de)降溫時間為5min,每提高10℃烘烤時間大約(yuē)能夠降低烘烤(kǎo)時間5min(因與烘幹爐結構有(yǒu)關,需要通過爐溫測(cè)試儀實測,但要(yào)考慮過烘烤問題),因(yīn)此可(kě)將麵(miàn)漆烘幹雙鏈、前後交接滾床變頻器低速(sù)頻率提升5min/(13min+20min-5min)=17.9%,提升節拍的同時並保持同步。

調整後的溫度通過爐溫(wēn)測試反映工件溫度與烘幹時間(jiān)完全能達到工藝(yì)要求(qiú),連續走正常駕駛(shǐ)室節拍實測由2min/車降為1.78min/車,綜合節拍為2min/車(chē),單車縮短(duǎn)節拍為0.32min/車。根據表1,生產過程中麵漆線與底漆線去除維持用能額外用電與(yǔ)天然氣後的費用比例為2.43∶1。根據表2數據得出,生(shēng)產時車間每分鍾(zhōng)去(qù)除維持用(yòng)能額外用電和(hé)天然氣費用為64.6元,計算得麵漆線每分鍾去除維持用能額外用電和天然氣費用為64.6元×2.43(/2.43+1)=45.77元,按年產10萬輛計算,則可節約(yuē)45.77×0.32×100000=1464640元。

2.5提升底漆線節拍

目前底漆線(xiàn)節拍瓶頸為脫脂、磷化、電(diàn)泳時間、電泳(yǒng)烘幹爐烘幹時間,如(rú)能提(tí)高這部分節拍(pāi),可直接提升整條電泳線節拍,大大降低單車能耗。該項共分2小項:①脫脂、磷化、電泳時間壓縮:需要與輔料供應商商討確定每個雙槽的最(zuì)小運行時間,實際測算目前的運行時間,做出調整計劃後,改造單台小車的運行參數,實際驗(yàn)證產(chǎn)品質量後再調整其他小車,最後固(gù)化。②電泳烘幹爐時間壓縮(suō):查看(kàn)電泳漆的溫度窗口,目前為170℃,烘幹時間>20min,在溫度窗口中溫度可提升,而時間可以(yǐ)縮短(duǎn),具體方案與麵漆烘幹爐壓縮時(shí)間方案一致。

經過提溫提速,目前電泳節拍控製在(zài)1.8min/車,單車減少0.2min/車,現場電泳線正常生產過程中(zhōng)每分鍾消(xiāo)耗能源費用為64.6×1(/2.43+1)=18.83元左右(電泳線每分鍾消耗能源(yuán)費用計算依據見(jiàn)表1、表2),按年產10萬輛計算,則可節約能源費用為18.33元/輛×0.2min/輛(liàng)×100000輛=376600元。

表1 生產過程中麵漆線與底漆線去除維持用(yòng)能額外用電與天然氣後的費用比例

圖片(piàn)

表2 項目實施前一年能源統計(jì)分析

圖片

2.6增加機器人(rén)編碼

塗裝現場分部生(shēng)產模式為一橇兩(liǎng)車(即2台同車型同顏色駕駛室放置在1個(gè)滑橇上生產),改進前機器人自(zì)動噴塗編碼規則共有9種情況,具體如表3所示。當生產中有某種車型數量為奇數情況時,需要單橇單車進行麵漆噴塗,生產(chǎn)效率(lǜ)降低50%,嚴重影響生產(chǎn)節拍,需要進行改進。

表3 改進前機器人自動噴塗(tú)編碼規則

圖片

修改機器人自動噴塗PLC程序,通過增加一位編碼(option),在原有機器人編碼1~9的基(jī)礎上增加11~19編碼(Body編碼+10*option編碼為最終編碼),涵蓋了(le)不同車型使用一個橇的生產模式。因部分(fèn)訂單配置(zhì)為玻璃鋼麵罩(由外飾件廠家供應(yīng)),車身麵漆時不需要噴塗金屬麵罩,故需要增加機器人自動噴塗時無麵罩噴塗程序編碼,改進後機器人(rén)自動噴塗編碼規(guī)則共有18種情況。具體如表4所示。

表4 改進後機器人自動噴塗編碼規則

圖片(piàn)

針對上述機器人自動噴(pēn)塗編碼規則,重新設計相應機(jī)器人(rén)軌(guǐ)跡程序與噴塗表4參數,使之實現自動切換(huàn)噴塗,實現輸入編碼後機器人自動噴塗上述所有組合車型,確保麵漆生產不再(zài)有單橇單車的情況,保證了生產(chǎn)節拍。

增加機器人自(zì)動噴(pēn)塗時無麵罩噴塗程(chéng)序減少了油漆浪費(fèi),單車可減少5元/車左右,同(tóng)時混橇生產(chǎn)避免一橇(qiāo)單車情況,減少空拍率,進一步提(tí)高麵漆綜合節拍,提高了塗裝現場分部產能。

2.7重新策(cè)劃(huá)現場照明係統數量(liàng)與位置

經過現(xiàn)場查(chá)看落實,室內照明燈部分位置會造成駕駛室反光影響人員對駕駛室進(jìn)行檢查以及照度高於要求等,因此(cǐ)存在能源浪費情況。

對室體所有(yǒu)照明燈設置編號,將不需開啟的照明燈編製進入現場精益生產管理規定,將白夜班均不需要開啟的(de)照明燈在驗證工藝條件後進行拆(chāi)除或斷電,並對員工進行培(péi)訓,由設備管理員每(měi)周(zhōu)巡檢進行(háng)監(jiān)督。

經統(tǒng)計(jì)共關閉102盞燈,58W一盞,按年產250d,每天生產16h計算,可節約能源費用為17909元。

2.8提前關機鍋爐(lú)

前處理預脫脂、脫脂、磷化槽需要熱水升溫到工藝要求,但生產結束時發現槽液(yè)溫度長時間在工藝溫度以上,存在能源浪費。且氣溫不同,前處理槽液的降溫速度不同,隻要保證駕駛室到位時溫度在工藝範圍之內即可。

摸索前處理槽(cáo)液的升溫時間與降溫速度,縮短鍋(guō)爐開機運(yùn)行時間,提前關閉鍋爐時間。驗證完畢後,修(xiū)改鍋爐啟停方式管理規定,同時在前處理PLC程序中限定保(bǎo)護,當鍋爐房循環水溫(wēn)度降到槽液溫度以下時,關閉板式換熱器的(de)進水閥門(mén)。

經過驗證,鍋爐(lú)可延後開啟(qǐ)20min(2台鍋爐),提前關閉30min(1台鍋爐(lú)),每天可減少鍋爐開啟時間為70min,鍋爐每(měi)小時消耗天然氣量為100m³/h左右,按年產250d計算,天(tiān)然氣費用按3.153元/m3計算,每年可(kě)節約能耗費用為91962.5元。

2.9調整冬季不生產保溫時鍋爐的參數(shù)

冬季長(zhǎng)時(shí)間不生產時,需要開啟(qǐ)鍋爐(lú)為四號空調(輸調漆間)和(hé)溫控間保溫,目前設定為85℃,而四號空調設置溫度(dù)為22~30℃,不需要高溫的熱水保溫。

研究循環水(shuǐ)相應(yīng)適宜調控輸調漆(qī)間與溫控間的溫(wēn)度,找到適宜(yí)溫度(dù)後修改鍋爐啟停方式管理規定,設定開啟模式,在(zài)該狀態下水溫設(shè)置為30℃。在保證設備正常運行的基礎上降低了熱水溫度,減少了能源消耗。

3結語

本文通過技改(gǎi)將生產設(shè)備(bèi)改為自動控製啟(qǐ)停、消(xiāo)除生產節拍瓶頸、減少升(shēng)溫設(shè)備等改(gǎi)進措施為企業(yè)每年(nián)在能耗上減少約200萬元。綜(zōng)上所述車身塗裝生產線節能優化工作需(xū)持續、有效、重點地進(jìn)行,不斷為企(qǐ)業在行業內站穩腳跟奠定基(jī)礎。


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