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汽車塗層的外觀、鮮豔性(xìng)、光澤、顏(yán)色等直接決定了人們對汽車質(zhì)量的(de)直觀評價,甚至影響到汽車的(de)市場競爭力,因此汽車製造行業越來越重視產品的質量。目前汽車行業競爭激烈,成(chéng)本、效率是產品競爭的有力武器(qì)。縮孔不(bú)僅(jǐn)影響(xiǎng)汽車外觀(guān),更影響(xiǎng)一個(gè)汽(qì)車企業(yè)的效率和成本,縮孔的(de)處理需要返(fǎn)工返修,提高了單車製造成本,降低了市場競爭力。
汽車麵漆縮孔產生的原因較多,必須根(gēn)據本企業的實際情(qíng)況和各自的塗裝工藝進行詳細分析和(hé)反複(fù)試驗,才有可能找到真正的原因,並確定預防措施。異物雜質混入塗料中(zhōng),從(cóng)而影響噴(pēn)塗表麵,使得噴塗油漆的附著均勻性大大降(jiàng)低(dī),這樣就使漆膜(mó)表麵有了收縮性,直接發生油漆露底(dǐ)的現象,經實際測量產生直徑為0.01 ~ 2.00 mm的狀態缺陷,行業定義(yì)該現象為縮孔。
產生原因分析:1)油、灰(huī)塵、雜質等(děng)汙染了被塗物表麵(miàn);2)影響(xiǎng)油漆質量的顆粒物雜質混入了(le)工裝設備、油漆管(guǎn)道、調漆設備;3)生產現場的清潔度較差,供(gòng)風(fēng)管路存在灰塵雜質;4)塗料(liào)表麵張力大(dà),流平性差,這樣就(jiù)會(huì)對縮孔敏感性增大(dà)。
1 縮(suō)孔特征
形狀特征:1)縮孔中間有一(yī)個(gè)核心質點,呈毛絮狀或顆粒狀,該(gāi)縮(suō)孔大而深,露出底材)中間無質點,多位於塗層的表麵。
分布特征:1)縮孔均勻地分(fèn)布在塗裝工件(jiàn)的各處;2)局部集中,位置(zhì)固(gù)定,有特征分布(bù)。
2 生產工藝
國內大型轎車(chē)、SUV混合生產線(xiàn)使用溶劑型和(hé)高固體分兩種(zhǒng)油(yóu)漆(qī)混線生(shēng)產,油漆固化條件為150 ~ 170 ℃。工藝流程為: 前處理→陰極電泳→PVC密封→烘幹→打磨→噴中塗→打磨→噴(pēn)麵漆BC→噴麵(miàn)漆CC→烘(hōng)幹→修飾→交檢→噴蠟去總裝。
3 缺陷發生(shēng)及排查(chá)
2019年3月,國內某轎(jiào)車廠車體外表麵突然出(chū)現較(jiào)多的縮孔,單班縮孔(kǒng)占比10%,縮孔均勻(yún)分布在塗裝工件(jiàn),且95%的縮孔無核心,中間無質點。小(xiǎo)的直徑隻有零點幾mm,大(dà)的直徑(jìng)有1 ~ 2 mm,隻能(néng)返工處理,嚴重影響了汽車塗裝(zhuāng)生產效(xiào)率(lǜ),造成大量(liàng)成本和人工的浪費。
原(yuán)因分析:縮孔是突然(rán)增多的,且當日(rì)是高固體分油漆車身數(shù)量大、其他顏色數量小,高(gāo)固體(tǐ)分油漆批次已使(shǐ)用多日,故首先排除塗料質量問題,噴塗以前所使用的擦淨布、打磨砂紙、黃色擦淨布均(jun1)也使(shǐ)用多日,且(qiě)同一批次未更換,故也排除材料的原因,因此決定從塗(tú)裝材料以外的方麵開始排查此次縮孔產生源。
3.1 排查人
首先,人(rén)是(shì)最容易方便排查也是最簡單快速的。第一步,觀察今日操作人員和昨日操作人員(yuán)是否有調動、換崗(gǎng)的變(biàn)化點。現場和當(dāng)班班組長對接,結果是今日(rì)人員無變化、無調動;第二步,要求噴塗(tú)前打磨、擦淨所(suǒ)有與車身有接觸人員集中用肥皂洗手。事後跟蹤(zōng)2 h車身縮孔狀態,發現無(wú)明顯變化點,縮孔依然存在,所以暫(zàn)時排除人的原因。
3.2 排查車體汙染
根據(jù)現(xiàn)場觀察發現(xiàn),縮(suō)孔在麵漆噴漆室就已經能看到,由此(cǐ)可以判斷出縮孔與麵(miàn)漆烘幹爐(lú)關係不大。因此認定車身受到(dào)的汙(wū)染可能性較大,於(yú)是第二天開班生產前,在車(chē)身噴漆前用異丙醇對車身進行擦拭,現(xiàn)場擦了60台車,跟蹤車身質量狀態,經統計(jì)車身(shēn)縮孔數量無明顯好轉,故可以排除車(chē)身表麵被汙染的問題。
召集所有相關供應商和廠家現場技術服(fú)務人員,對油漆施工溫濕度與前幾天進行對比。由於溫濕度都是電腦控(kòng)製,最近天氣也無明顯變化,所(suǒ)以其影響也可以排除。
利用班後停(tíng)產時間和車間(jiān)現(xiàn)場專(zhuān)業保潔人員一(yī)起分段排查汙染點,對可疑的問題影響點做好記錄,用停產時間段進行重點保潔,
第二天開班生產後(hòu),跟蹤當日縮孔數量有所下降,但總(zǒng)量還是偏高,達不到目標要求,所以判斷環境因素(sù)影響不是縮孔產生的主(zhǔ)要原因。
3.3 排(pái)查(chá)壓縮空(kōng)氣
經(jīng)過幾輪(lún)排查,現(xiàn)場縮孔無明顯下降趨勢,組織大家召開現場小組(zǔ)會討(tǎo)論。壓縮空氣中含油、水(shuǐ)超標(biāo),達不到塗裝生產要求,塗裝壓(yā)縮空氣管路較長,且壓縮空氣隻在車間進口有一個幹燥機,是否在中間過程中產生冷凝(níng)水,這些都成為懷疑縮孔產生的重(chóng)點檢查對象。
檢查結果:1)檢查麵漆噴漆手工站壓縮空氣過濾器是否(fǒu)受到(dào)汙染、積髒,現場打開過濾器,發現6個過(guò)濾器均比(bǐ)較幹淨,無油水,符合要(yào)求。2)壓縮空氣進入車間的油水分離器,每天安排專人進行排(pái)水,一天2次,每次10 min,經現場檢(jiǎn)查,空氣含(hán)水(shuǐ)量目視較多。用(yòng)專(zhuān)業儀器對壓縮空(kōng)氣含水量進行測量,同時對每天壓縮空氣(qì)含水量和縮孔數量進行對比。
經過一周時間的測量和統計,我們發現縮孔數量和含水量無直接關係。
3.4 排查塗裝材料
縮孔的排查到這似乎已經進入了一(yī)個死胡(hú)同,難(nán)道還有我們沒有排查到的(de)嗎?我們重(chóng)新梳(shū)理了前期排查過程,發現塗裝(zhuāng)材料是被忽視的,於是決(jué)定對材料重新排查一遍。現場取樣,把帶有縮孔(kǒng)的樣件切割下(xià)來送回實驗室用紅外線光譜觀察分析(xī)。
我們發現影響縮孔(kǒng)產生(shēng)的是一種聚烴類汙染物及天然聚酰胺元素。現場(chǎng)查找各種可能含有聚烴類(lèi)汙染物及天然聚酰胺元素的物品,把現場有可(kě)能含有這種元(yuán)素的(de)物品放入油漆中浸泡,然後用該油漆噴(pēn)板試驗。結(jié)果(guǒ)發現:現場使用的過濾袋在油漆中浸泡24 h後會產生大量縮孔,且在濕膜下對(duì)比和現場縮孔外形基本相同。
緊急(jí)聯係某濾帶廠家,要求(qiú)更換該批次(cì)的濾袋,同時對油漆管路內受濾袋影響而被汙染的油漆進(jìn)行更換。生(shēng)產在線(xiàn)跟蹤車身質量,發現縮孔明顯好轉。
4 結語
縮孔(kǒng)是汽車塗裝行業中最常見的一種漆膜弊病,它不僅影響漆膜外觀和質量,而且露底的縮孔一般用打磨拋光(guāng)的方法基本(běn)上無法消除,必須重新進行返工生產,造成了很大的浪費,同時縮孔形成的原因也有很多種,涉及的範圍也很(hěn)廣,塗裝生產中每個過(guò)程和環節都(dōu)有可能造成車身和油漆的汙染,從而產生縮孔。為了減(jiǎn)少縮孔的產(chǎn)生,必須加強現場管理,對塗(tú)裝材(cái)料、工藝(yì)和環境等各方麵(miàn)進行管理監督,以預防為主(zhǔ)。