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現就(jiù)曾經發生幹涉現象的一個典型案例進行介紹與解析。問題發(fā)生的(de)生產線(xiàn)屬於連續通過(guò)式生產線,電泳槽體積120 m3,入槽角度35°,節距5.6 m,節(jiē)拍28 JPH,原本生產線專門(mén)生產(chǎn)麵包車,使用材質為普通冷軋鋼板(bǎn),由於產量不足,根據公司戰略導入A型轎車進行混線生產。A型車是微型轎車,車長(zhǎng)3.2 m,B型車(chē)是箱式麵包車,車長3.5 m。在生(shēng)產過程中發現,在(zài)A型車的機蓋前緣10 cm的範圍內烘幹後(hòu)出現直(zhí)徑為0.3 ~ 0.8 mm、密度不超過50個/100 cm2的凹陷,用(yòng)30 ~ 40倍光學放大鏡顯微觀察為輕微不露(lù)底、分布均(jun1)勻的孔,發生概率在15%左右,中塗前需(xū)要進行人工打磨(mó)至局(jú)部露底,這樣會增(zēng)加人工成本(běn),局部防腐蝕(shí)能力下降。
2 原(yuán)因分析(xī)
A型車的試生產階段(duàn)由於投入車(chē)輛較少,隻進行了兩次單獨過車以及3台連續過車,以便確認單車膜厚分布以及最高膜厚的變化,因此在新(xīn)車型導入階段未(wèi)見異常。B型車順利(lì)進入爬產階段,在爬產初期,由於A型車的電泳前維護工作較多,很難形成A、B型車的混線連續生產,乃至在A型(xíng)車的機蓋前緣發現針孔不良時,被當作局部的汙染物造成的(de)縮孔進行分析與處置。後來隨B+A的混線連續過車模式逐漸(jiàn)增多,A型車在相同部位反複出現縮孔,在電泳槽液中未發現油汙染跡象,且B型車和A型車的其他部位未見類似縮孔的發生,所以才將問題與幹涉現象聯係在一起。通過分析認定:由於前(qián)方B型車打開的後蓋與A型車進(jìn)入電泳槽的(de)時候機蓋前緣距離過近(軌跡測量最近距離為600 mm),導(dǎo)致了幹(gàn)涉現象的發生,造成氧氣縮孔。發生在A型車開始進入(rù)電泳槽但是還沒到(dào)達一段電壓接電的時間段,此時前方的B型車已經進入電泳的第二段高壓段(duàn),處於接電狀(zhuàng)態,前車有(yǒu)空位、A+B、A+A、B+B的組合不會(huì)發生幹涉現象,僅是B+A的組合中間沒有空位(wèi)的(de)情況發生幹涉現象。
氧氣縮孔表現為:在問題區域內(nèi)分布均勻,不會出現突沸油(yóu)縮(suō)孔那樣縮孔大小不一、分布不均的現(xiàn)象,也不會像氫氣爆孔那樣尖銳露底,位置集中,從形(xíng)狀上容易(yì)跟急升溫爆孔混淆(xiáo),但爆發的部位有一定差異。
在(zài)生產線(xiàn)上對幹涉部位以及非幹涉部位進行電壓隨線測量,通過對測量曲線的解析,也發(fā)現在發生(shēng)幹涉的機蓋前(qián)緣產(chǎn)生比較大的負電壓,提示該部位有陽極的水解反應發生。
3 發生機理(lǐ)
陰極電泳的工作原理為:被塗物印加陰極電(diàn)源,通電後整個電泳塗裝過程伴隨著電泳、電解(jiě)、電沉積、電滲(shèn)4種物理化學反應而在被塗物(wù)表麵形成漆膜[1]。其中水的電解反應在陰極生成堿性的OH-及H2,陽極則生成酸(suān)性的H+及O2。在產生幹涉現(xiàn)象的(de)過程中,剛剛進入(rù)槽(cáo)體又沒有(yǒu)印(yìn)加陰極電(diàn)源的車體如果距離前車過近,就會產生分(fèn)極現象,導電(diàn)體靠近陰極的部位成為陽極,遠離陰極的位置成為陽極,導電體內產生電子的流動,陰陽兩極(jí)發生水(shuǐ)的(de)電解反應(yīng)。由於液體在陽極附(fù)近產生的壓力,釋放出來的O2需要積聚到一定的(de)體積才能產生足夠的浮力(lì)脫離金屬表麵,因此在車身印加陰極電壓的時候,因電沉積(jī)產生的漆膜會將沒有來得(dé)及逃(táo)逸的O2泡限製在漆膜底部。烘烤過(guò)程中,由於O2的氣泡過(guò)大,電泳塗料(liào)來不及通過流平填補氣體擠出後留下的凹陷(xiàn),故而形成分布均勻、大小相近的凹陷,也(yě)稱(chēng)為氧(yǎng)氣針孔。而分極後的陰極因為H2被漆(qī)膜(mó)分割成不能(néng)聚(jù)集的單元,故而(ér)不(bú)會形成大的氣泡以及凹陷。
連(lián)續式電(diàn)泳生產線在設計之初會根據被塗物的最大尺(chǐ)寸以及行走鏈條的節距長度設計(jì)掛距,一般(bān)確(què)保被塗物的(de)間距在1 000 mm以(yǐ)上。但是在電泳入槽階段,工件前後距離由於入槽角度變化(huà)而造成間距(jù)縮(suō)短;另外,由於新的被塗物在導入過(guò)程(chéng)中被塗物尺寸超出原設計的最大尺寸,或者被塗物尺寸沒有超(chāo)標,但(dàn)是由於支撐(chēng)點(diǎn)的位置造成被塗物前(qián)突或後(hòu)伸,在與其他被塗物混線生(shēng)產過程中(zhōng),也會(huì)出(chū)現被塗物間距變小的(de)現象。在步進式(shì)生產線上,幹涉現象的發生多是由於接觸不良造(zào)成的,具體過程(chéng)就是在電泳過程中,由於掛(guà)具(jù)的若幹掛點絕緣會發生塗裝不良,絕緣狀態持續到電泳過程結束看到的(de)現象就是絕緣掛點(diǎn)的工件未形成電泳漆膜,如果絕緣掛點中途通電(diàn)電(diàn)泳,則(zé)大(dà)概率發生幹涉現象。
在整車生產線,幹涉現象一般(bān)發生在連(lián)續過車的後車前機蓋以及防撞梁上;在部品生產線一般發(fā)生在同一掛具平行垂直放置的(de)工件上,伴隨著接觸不良、中間突然加電的情況,會在問題工件上出現氧氣針(zhēn)孔。
4 實驗室再現
試驗設計如下:並排(pái)3塊板子,彼此絕緣,通過導線連接,其中一條設置開關,如圖1所示。電泳開始時其中兩條正(zhèng)常接續,中途啟(qǐ)動開關,啟動第三條連線(xiàn),三(sān)者同(tóng)時結束電泳,分別清洗,觀察(chá)烘(hōng)烤後(hòu)板麵情況。
實驗室再現的中間電泳板板麵其(qí)中一麵是正常電泳,顯示為(wéi)陰極,另外一(yī)麵會出現凹陷,嚴重(chóng)情況下會產生露底現象,如圖2所示。以(yǐ)上結果驗證了幹(gàn)涉(shè)現象原理。
5 解決措施
5.1 臨時措施
通過前期論證,車間采取避免(miǎn)產生B+A組合的上件安排,一旦發現這種組合,則(zé)通過在前處理工序B型車後增加空位的方(fāng)式作為臨時處置方案。
5.2 長期措施
B型車(chē)大角度打開的後門蓋由(yóu)於試線期間在局部有氣囊(náng)產生(shēng),通過變換開啟角度作為氣(qì)囊的解決對策,由於與A型車混線生產,維持原有的後門開啟角度就會導致B+A的組合在A型車機蓋前緣產生氧氣針孔,通過與生產技術部門協調,後(hòu)背門先不進行與車身的正常軸(zhóu)連接,通過治具懸掛(guà)在(zài)後門(mén)位置,但是降低整體(tǐ)的高度,在保證氣囊不出現的(de)基礎上使電泳入槽時B型車與A型車機蓋(gài)前緣的(de)距(jù)離保持在1 000 mm左右,電泳烘幹後在打膠線進行(háng)恢複連接的工序,工藝改善後氧(yǎng)氣針孔消失。
6 拓展
電泳產生幹涉現象的(de)部位,首先受到(dào)影響的是(shì)基(jī)材的防腐能力,其次也會影響(xiǎng)電泳(yǒng)外(wài)觀乃至(zhì)上層(céng)漆膜的(de)外觀,因此必須消除幹涉(shè)現象(xiàng)。通過以上典型案(àn)例的分析解決,幹涉現象解(jiě)決措施有(yǒu)以下幾個方麵:
1)通過設備的調整消除幹(gàn)涉現象。入(rù)槽側陽極加裝控製電流單向流動的二極管;切斷入(rù)槽側前端的部分陽極導線,減少分極過程中陽極對車身的影響;延長工件發生幹涉相關工件之間的距離或加大節距。
2)通過工藝變更消除幹涉現象。通過不同車型的安排避免間距過近的組合出現(xiàn);降低一段電壓避免水解反應的(de)劇烈發(fā)生。
3)通過塗料調整(zhěng)消除幹涉現象。通過排放超濾液降低槽液MEQA的數值以期減少(shǎo)遊離酸的濃度;降低槽液固體含(hán)量以期降低槽液電(diàn)導。
4)通過被塗物基材調(diào)整(zhěng)消除幹涉現象。更換問題(tí)部位材質,減少水解反應的發生,一般指鍍鋅鋼板質量的調整。
7 結語
電泳塗裝(zhuāng)過程中的幹(gàn)涉現象很容易與其(qí)他問題混淆,需(xū)要辯證地分(fèn)析,並進行再現試驗確認,這樣才能對症下藥,及時解決問題,提高生產線的(de)生產(chǎn)效率。