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現就曾經發生幹(gàn)涉現(xiàn)象(xiàng)的(de)一個典型案例(lì)進行介紹與解析。問題發生的生產線屬於連續通過式生產線(xiàn),電泳槽體積(jī)120 m3,入槽角度35°,節距5.6 m,節拍28 JPH,原本生產線專門生產麵包車,使用材質(zhì)為普通冷軋鋼板,由於產量不足,根據公司戰略導入A型轎車進行混線(xiàn)生(shēng)產。A型車是(shì)微型轎車,車長3.2 m,B型車是箱式(shì)麵包車,車長3.5 m。在生產過程(chéng)中(zhōng)發(fā)現,在A型車的(de)機蓋前緣10 cm的範圍內烘(hōng)幹後出現直徑為0.3 ~ 0.8 mm、密度不超過(guò)50個/100 cm2的凹陷,用30 ~ 40倍光學放大鏡顯微觀(guān)察為輕微(wēi)不露底、分布均勻的孔,發(fā)生概率在(zài)15%左右,中(zhōng)塗前需要進行人工打磨至局部(bù)露底,這樣會增加人工成本,局部(bù)防腐蝕能(néng)力下(xià)降。
2 原(yuán)因分(fèn)析
A型車的試生產階段由於投入(rù)車輛較少(shǎo),隻進行了兩次單獨過車以及3台連續過(guò)車,以便確認單車膜厚(hòu)分布以及最高膜厚的變化,因此在新車型導入階段未見異常(cháng)。B型車(chē)順利進(jìn)入爬產階段,在爬產初期,由於A型車的電泳前維護工作較多,很(hěn)難形成A、B型車的(de)混線連續生產,乃至在A型車的機(jī)蓋前緣發現針孔不良時,被當作局部的汙染物造成的縮孔進行分析與處置。後來隨B+A的混(hún)線連續(xù)過車模式逐漸增多,A型車在相同部位反複出現縮(suō)孔,在電(diàn)泳槽液中未發現油汙染跡象,且B型車和A型車的其(qí)他部位未見類似縮孔的發生(shēng),所以才將問題與幹涉(shè)現象聯係在一(yī)起。通過分析認定:由於前方B型車打開的後蓋與A型車進(jìn)入電泳槽的(de)時候機蓋前緣距離過近(軌跡測量最近距離為600 mm),導(dǎo)致了幹涉現象的發生,造成氧氣縮(suō)孔。發生在A型車開始進入電泳槽但是還沒到達一段電壓接電(diàn)的時間段,此時前方的B型(xíng)車已經進入電(diàn)泳的(de)第二段高壓段(duàn),處於接電狀態,前車有空位、A+B、A+A、B+B的組合不會發生幹涉現象,僅是B+A的組合(hé)中間沒有空位的情況發生幹(gàn)涉現象。
氧氣縮孔表現為:在問題區域(yù)內分布(bù)均(jun1)勻,不會出現突(tū)沸(fèi)油(yóu)縮孔那(nà)樣縮(suō)孔大小不一、分布不均的現象,也不會像氫氣爆孔那樣(yàng)尖銳露底,位置集中,從形(xíng)狀上容易跟急升溫爆孔混(hún)淆,但爆(bào)發的部位有一定差異。
在生產線上對幹涉部位以及非幹涉部位進行(háng)電壓(yā)隨線測量,通過對測(cè)量(liàng)曲線的解析,也發現在發生幹涉(shè)的機蓋前緣產生比較大的負電壓,提示該部位有陽極的水解反應發生。
3 發生機理
陰極電(diàn)泳的工作(zuò)原理為:被塗物印加陰極電源,通電後整個電泳塗裝過程伴(bàn)隨著電泳、電解、電沉積、電滲4種(zhǒng)物理化學反應(yīng)而在被塗(tú)物表(biǎo)麵形成漆膜[1]。其中水的電解反應在陰極生成堿性的OH-及H2,陽極則生成酸性的H+及O2。在產生幹涉現(xiàn)象的過程中,剛剛進入槽體又沒有印加陰極電源的車體如(rú)果距離前車過近,就會產生(shēng)分極(jí)現象,導電體靠近陰極的部位成為(wéi)陽極,遠離(lí)陰極的位置(zhì)成為陽極,導電(diàn)體內產生電子的流動,陰陽兩極發生(shēng)水的電解反應。由於液體在陽極附近產(chǎn)生的壓力,釋(shì)放出來的O2需要積聚到一定的體積(jī)才能產生足夠(gòu)的浮力脫離金屬表麵,因此在車身印加陰極電壓的時候,因(yīn)電沉積產生的漆(qī)膜(mó)會將(jiāng)沒有來得(dé)及逃逸的O2泡限製在漆膜底部。烘烤過程中,由於O2的氣泡過大,電泳塗料來不及通(tōng)過流平填補(bǔ)氣體擠出後留下的凹陷,故而形成分(fèn)布均(jun1)勻、大小相近的(de)凹陷,也稱為氧(yǎng)氣針孔(kǒng)。而(ér)分極後的陰極因為H2被(bèi)漆(qī)膜(mó)分割成不能(néng)聚集的單元,故(gù)而不會形成大的氣泡以及凹陷。
連續式電泳生產(chǎn)線在設計之初會根據被塗(tú)物的最大(dà)尺寸(cùn)以(yǐ)及行走鏈條的節距長(zhǎng)度設計掛距,一般確保被塗物的間距在1 000 mm以上。但是在電泳入(rù)槽階(jiē)段,工件前後距離(lí)由於入槽角度變化(huà)而造成間距縮短;另外,由於新的被塗(tú)物在導入過程(chéng)中被塗物尺寸超出原設計的最大尺寸,或者被塗物尺寸沒有超標,但是由於支撐點的位置造成被塗物前突(tū)或後伸,在與其他被(bèi)塗物混線生產過程中,也會出現被塗物間距(jù)變小的現象。在步進式生產線上,幹涉現象的發生多是由於接觸(chù)不(bú)良造成的,具體(tǐ)過程就是在電泳過程中,由於掛具的若幹掛點(diǎn)絕緣會發生塗裝不良,絕緣狀態持(chí)續到電泳過程結束看到的現象就是絕緣掛點的工件未形成電泳漆膜,如果絕緣掛點中途通電電泳(yǒng),則大概率發生幹涉現象。
在整車(chē)生產線,幹涉現象一般發生在連續過車的後車前機蓋以及防(fáng)撞(zhuàng)梁上;在部品生產線一(yī)般發生在同一掛具平行垂直放置的工件(jiàn)上,伴隨著(zhe)接觸不良(liáng)、中間突然加電的情況,會在問題工(gōng)件上出現氧氣針孔。
4 實驗室再現
試驗設(shè)計如下:並排3塊板子,彼此絕(jué)緣,通過導線連接,其中一條設置開關(guān),如圖1所示。電泳開始時其中兩條正常接續,中途啟動開關,啟動第三條連線,三者同時結束電泳,分別清洗,觀察烘烤後板麵情況。
實驗室再現的中(zhōng)間電泳板板麵其中一麵是正(zhèng)常(cháng)電泳,顯示為陰極,另外一麵會出現(xiàn)凹陷,嚴重情況下會產生露底現象(xiàng),如圖2所示。以上結果驗證了幹涉現象原理。
5 解決措施
5.1 臨時措施
通過前(qián)期論證,車間采取避免產(chǎn)生B+A組合(hé)的上件安排,一旦發現這種組合,則通過在前處理工序B型車後(hòu)增加空位的方(fāng)式作為臨時處置方案。
5.2 長(zhǎng)期措施
B型(xíng)車大角度打開的後門蓋由於試線期間在局部有氣囊產(chǎn)生,通過變換(huàn)開啟角度作為氣(qì)囊的解決對策,由於與A型車混線(xiàn)生產,維持原有的後門開啟角度就會導致B+A的組合在A型車機蓋前緣產生氧氣針(zhēn)孔,通過與生產技術部門協調,後背(bèi)門先不進行與車身的正常軸連接,通過治具懸掛在後門位置,但是降低整體的高度,在保證氣(qì)囊不出現(xiàn)的基(jī)礎上使電泳入槽時B型(xíng)車與A型車機蓋前緣的距離保持在1 000 mm左右(yòu),電(diàn)泳烘(hōng)幹後在打膠線進行恢複連接的工序,工藝改善後(hòu)氧氣針孔消失。
6 拓展
電泳產(chǎn)生幹涉(shè)現象的部位,首(shǒu)先受(shòu)到影響的是基材(cái)的防腐能力,其次也會影響電泳外觀乃至上層漆膜的外觀,因此必須消除幹涉現象。通過以上典型案(àn)例的分析解決,幹涉(shè)現象解決措施有以下幾個方麵:
1)通過設備的調整(zhěng)消除幹涉現象(xiàng)。入槽側陽(yáng)極加裝控製電流單向流動的二極管(guǎn);切斷入槽側前(qián)端的部分陽極(jí)導線,減少分極過程(chéng)中陽極對車身的影響;延長工件發生幹涉相關工件之間的距離(lí)或加大節距。
2)通過工藝變(biàn)更消除幹涉(shè)現(xiàn)象(xiàng)。通過不同車型的安排避免間距過近的組合(hé)出現;降低一段電壓避免水解反應的劇(jù)烈發生。
3)通過塗料調整消除幹涉現象。通過排放超濾液降低(dī)槽液MEQA的數值(zhí)以期(qī)減少遊(yóu)離酸的濃度;降低槽液固體含量以期降低槽液電導。
4)通過被塗(tú)物基材調整消(xiāo)除幹涉(shè)現象。更換問題部(bù)位材質,減少(shǎo)水解反應的發生,一般指鍍鋅鋼板質量的調整。
7 結語
電泳塗裝(zhuāng)過程中的幹涉現象很容易與其他問題混淆(xiáo),需要(yào)辯證地分析,並進行再現試驗確認,這樣(yàng)才能對(duì)症(zhèng)下藥,及時解決問題,提高生產線的(de)生產效率。